糖水桃产品是一个老产品,每年7月份开始生产,一直可以持续到11月份,战线长生产量大,而各个工序一直延续着手工操作,基本全靠人力,人工耗用严重。眼前正处在生产旺季,如何节省人力成本同时增加生产效率成为首要问题,同时公司领导下达了每天处理原料18吨的艰巨任务。
车间开瓣收料工序设置了2位收料员工,他们一筐接一筐地将开好瓣的桃子搬到淋碱机上,每人经手的桃子要8吨多,一刻也闲不着,工作强度极大。机电部陈术江和王洪伟看在眼里急在心里,是不是有方法可以将开瓣的桃子直接收集并送到淋碱机上,这样既可以方便生产,又可以节省人力?
有了这一想法之后,经过一番细致研究考察,他们利用工作之余的时间,将闲置的苹果罐头传送带系统引入。经过技术改造和维修,成功将一条水平传送带和提升传送带系统应用到生产中,开好瓣的桃子就这样直接上了淋碱机,将2个人的高强度劳动降低为零,同时淋碱去皮工序也能得到稳定的原料供应,保证了去皮效果。
之后他们又继续对该套设备进行改进,经过试验研究又将原料桃直接输送进车间,又节省了2个人工。这样一来,仅仅是开瓣去皮工序就可以节省4个人工,为整个车间的生产效率的提高做出了贡献。
陈术江、王洪伟两位同志能把企业效益放在首位,职工的疾苦放在第一。在别人看来,那仅仅是忙碌的身影和闲置的设备,他们却将这两样不相干的事物结合到了一起,我们赞扬他们有着与众不同的想法,赞扬他们能为我们的企业、我们的员工着想,也希望每一个梅林人都能向他们学习,用积极上进的思想去不断创新不断追求,为我们的梅林事业添砖加瓦。
陈术江在机修车间
王洪伟在车间